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磁粉和混凝剂、絮凝剂污水处理投加顺序!
发布时间:2021-08-09 浏览 1153 次

从以上数据中可以看出,前两种加料顺序的效果基本相同,第3 种显然不可取。究其原因,应该是磁粉加入太晚,赶不上参加混凝反应,未能形成磁性絮团。

4. 2. 2搅拌条件对系统运行的影响

保持其他参数不变,分别调节3 个混合池中搅拌机的运行频率,记录下各种组合下叶轮的转数和相应的污水水质指标,得出如下结论:在1 级混合池和2 级混合池需要快速搅拌,以增加混凝剂、磁粉与污物的碰撞机会,但是,搅拌速度并非越快越好,当搅拌速度达到500 r/min 时,与250 r/min 的效果相差不大,因此,在1 级和2 级混合池宜采用250 r/min 的搅拌速度。在3 级混合池,宜采用较慢的搅拌速度,以免将生成的矾花打碎。该工艺条件下推荐80 r/min 的搅拌速度。微信图片_20180607082836.jpg

4. 2. 3混凝剂投加量对系统运行的影响

保持其他参数不变,将MMS-M 投加质量浓度恒定,调节MMS-A的投加量(以Al2O3计),分别测试各种加药量下的COD、总磷及浊度指标,并计算出各项污染物的去除率,将试验结果绘于图3 中。

从图3 中可以看出,系统对COD 的去除率保持在75 %以上,当加药量在25~30 mg/L 之间时,COD 的去除率在85 %左右,随着MMS-A投加质量浓度的提高,COD 去除率没有明显提高。

 

3 COD、总磷及浊度去除率随MMS-A投加量的变化曲线

MMS-A投加量在30 mg/L 以内时,系统对总磷的去除率随着投加量的增加有显著提高,去除率可以达到97 %,当投药量超过30 mg/L 后,总磷去除率仍可随加药量的增加而提高,但趋势放缓,维持在98 %~99 %之间,最高达99.3 %。具体参见更多相关技术文档。

系统对浊度的去除率基本都可以维持在95 %以上,当投药量在25 mg/L 以内时,随着投药量的增加,浊度的去除率有明显提高,可以达到99 %,当投药量继续增大,浊度去除率提高不明显。

综上,在MMS-M 投加质量浓度恒定的条件下,当MMS-A的投加质量浓度(以Al2O3计)在25~30 mg/L 之间时,各项污染物指标都有较好的降低,随着MMS-A投加质量浓度的继续增大,各项污染物去除率均没有明显提高,因此,最佳的MMS-A投加质量浓度为25~30 mg/L,此时,COD、总磷、浊度的去除率分别为85%、97%、99%左右。

5 总结

通过以上分析可以知道,磁混凝沉淀技术用于市政污水处理是非常有效和经济的。从污染物的去除效果上来讲,因为有磁性物质参与混凝反应,形成的絮团更紧密、结实,且能吸附更多的污染物,因此,它比普通混凝沉淀工艺具有更好的污染物去除效果,尤其是对水中的油脂类污染物、总磷等的去除更是有着让人满意的效果。

由于有磁粉参与的混凝反应生成的絮团比普通混凝反应生成的絮团在密度上要大很多,所以其沉降速度要快很多,这样,就可以大大缩短沉降时间,使池容大大减小,以清河污水处理厂磁处理设备为例,5 万t/d的处理量,全部设施占地只有1 000 m2 左右。我们知道,同样的处理能力,如果采用普通混凝沉淀工艺,光沉淀池占地就需2 000 m2 以上,因此,采用磁混凝沉淀工艺可以大大节省占地面积,减少基建投资。

由于其较小的池容,因此可以采用钢结构或其他材料作为设备的主体结构,可以采用工厂预制,现场安装的方式,可大大加快施工进度。以清河污水处理厂磁处理设备为例,5 万t/d 的处理设备从开始定货到安装、调试到投入运行共历时5 个多月,如果采用普通工艺是不可能做到的。

综上,磁混凝沉淀技术与传统工艺相比,具有较好的污染物去除效果,较小的建设投入和较快的建设周期,同时,其运行管理简便、启动快捷,值得在水处理行业推广应用。

 

 


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